我公司蒽醌法雙氧水生產兩套裝置,共有六節(jié)觸媒床,觸媒在使用過程中各種因素影響,活性變差,達不到生產需要,一般每年需要對兩節(jié)觸媒進行卸出過篩,重新裝填再生、氫化處理后來滿足生產需要;在裝置運行初期,扒卸、過篩、裝填一床觸媒需要20人進行作業(yè),勞動時間需要20小時,勞動量大,作業(yè)時間長;為提高勞動效率,我車間集思廣義,改變作業(yè)方式,大大縮短作業(yè)時間,減少勞動強度,提高勞動效率,同時取得一定的經濟效益。
一、改變觸媒過篩后包裝的規(guī)格。以往過篩后的觸媒都是用25kg包裝袋來裝,每次扒卸需要大量的人力卸、篩、裝,同時在倒料過程中,每袋的袋底多多少少都會留一點,由于每噸觸媒價格高,小袋包裝底留下的一點觸媒,浪費的就不是小數目;現采用噸裝包裝袋代替原25kg一袋的小袋包裝后;直接好處是每次過篩后的觸媒在裝填時都是從最底部卸入塔內,袋里不會存留且總袋數大幅減少;
二、改變卸料方式,提高裝車效率。以前過篩后的觸媒用人工方式裝入包裝袋,人工裝袋,人員勞動量大,時間長,人工效率低下。通過對振動篩改造后,可以實現卸料后,觸媒直接裝到噸包袋,卸料時間快,只需要1人就可以完成操作,效率大大提升。
三、實現機械化裝填。過篩后小袋裝的觸媒由于袋數多,每次裝填時耗時費工;改變噸袋包裝后,利用吊車裝填,實現機械化作業(yè),勞動量大幅下降,裝填觸媒的時間大大減少,只需要4人就可以完成操作。
通過以上幾項措施的實施,現在扒卸、過篩、裝填一床觸媒,勞動量大幅減少,作業(yè)人員縮減到5人,大幅提高勞動效率,勞動時間由原來的20小時縮短到10個小時。
改變作業(yè)方式 提高勞動效率
發(fā)布時間:2016/05/06 瀏覽次數:2920
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